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破碎篩分系統(tǒng)改造
通過(guò)理論計(jì)算,各破碎篩分設(shè)備在調(diào)整排礦口和破碎比之后,其計(jì)算的處理能力都符合各設(shè)備的理論處理能力。
篩分機(jī)的生產(chǎn)能力主要與篩孔的大小和篩分效率有關(guān)。篩孔愈大,篩分效率愈低,則振動(dòng)篩的生產(chǎn)能力愈大。在篩分過(guò)程中,各種粒級(jí)通過(guò)篩孔的過(guò)程是不相同的,愈接近篩孔尺寸的粒級(jí)愈難篩下,因此可以用增大篩孔尺寸和降低篩分效率的辦法,提高振動(dòng)篩的生產(chǎn)能力,這時(shí)雖然篩下產(chǎn)物的大粒度略有增加,但篩下產(chǎn)物的細(xì)粒含量也略有增加,篩下產(chǎn)物的平均粒度將不會(huì)改變, 這一事實(shí)已被試驗(yàn)資料所證實(shí)。
為了提高振動(dòng)篩的作業(yè)率,盡量降低篩上產(chǎn)物的循環(huán)量,減輕返礦皮帶的負(fù)荷。鑒于上述經(jīng)驗(yàn),實(shí)際生產(chǎn)中對(duì)篩分設(shè)備作了如下改進(jìn):
(1)采用自編篩孔尺寸30m m的方形孔篩底,(此尺寸由a=1.2d大得到) 。
(2)將篩箱角度略加調(diào)整為l8°~19°。
(3)對(duì)下礦漏斗進(jìn)行改造,使兩臺(tái)振動(dòng)篩的給礦量基本一致, 達(dá)到給礦均勻, 下礦角度適宜。經(jīng)過(guò)調(diào)整破碎機(jī)的排礦口、改變給料機(jī)的速度和對(duì)篩分設(shè)備的改進(jìn),破碎機(jī)、篩分設(shè)備的處理能力得到了提高, 達(dá)到了理論計(jì)算的生產(chǎn)能力, 也就是說(shuō),上述設(shè)計(jì)的各種數(shù)據(jù)經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)是合理的,是符合實(shí)際要求的。
破碎篩分設(shè)備生產(chǎn)能力的提高,不僅縮短了工人的工作時(shí)間,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,而且大大節(jié)約了成本,年減少電費(fèi)42.8萬(wàn)元,降低篩底鋼材消耗費(fèi)用1.5萬(wàn)元,其它間接費(fèi)用如油料、備品備件、其它材料和下段磨礦作業(yè)成本也相應(yīng)降低,符合“多破少磨”的原則。
(1)實(shí)際生產(chǎn)中,在兩段一閉路工藝流程條件下,按照所選定破碎設(shè)備排礦口進(jìn)行調(diào)整, 不僅提高了破碎機(jī)的生產(chǎn)能力,保證了破碎產(chǎn)品粒度符合要求,而且小時(shí)最高處理能力可達(dá)到250 t ,幾乎是原設(shè)計(jì)能力的2倍,滿足了企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的要求。
(2)由于破碎篩分設(shè)備生產(chǎn)能力的提高,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,節(jié)約了電耗和鋼材消耗,并縮短了工作時(shí)間,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,在很大程度上起到了提產(chǎn)降耗的作用。
(3)通過(guò)對(duì)篩分設(shè)備部分操作因素和篩箱角度進(jìn)行調(diào)整,既提高了篩分設(shè)備的生產(chǎn)能力和作業(yè)率,又使礦石在篩面上均勻分布,作低振幅、高振次的運(yùn)動(dòng),解決了以前篩子利用率低和篩子碰幫的問(wèn)題,達(dá)到篩下產(chǎn)物平均粒度符合要求,篩上產(chǎn)物又不造成返礦皮帶過(guò)負(fù)荷。
(4)破碎工作制度現(xiàn)仍為兩班制,但每班工作時(shí)間都比原來(lái)低2h,這樣既可以保證索道運(yùn)輸所需的供礦量,又為職工提供了較為合理的休息和作業(yè)時(shí)間。